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本报讯 记者吴永生报道:争妍化工的烘房设备是用电大户,原有设备能耗大、成本高,该公司投入160万元,将40台烘箱全部改造成热风循环干燥箱,从而达到温度的均匀性,改造后的烘箱产量增加了一倍,缩短一半的烘烤时间,节电、节汽各50%,每年减少能耗76万元。争妍颜料化工有限公司通过6项技术革新,实现了循环生产,每年节能降耗400余万元。
争妍化工公司在开发新品的同时,注重技术改造,把节能降耗作为公司可持续发展的大事来抓。该公司成立了节能降耗信息小组,将技术改造运用于产品生产的各个环节,通过技术攻关,在原材料的节约和替代上下大力气。公司实施了烘箱技改、压滤工艺改造、制冰设备改造、蒸汽余热回收、节煤技改、节水示范等6个项目,不仅实现了循环生产,而且每年节约成本400余万元。
面对原材料金属铜粉一路上涨,争妍公司组成技术攻关小组,对起催化作用的铜粉在反应过程中进行有效保护,减少铜粉表面有机物的覆盖,确保铜粉多次循环利用,通过反复试验,取得技术突破,每吨产品节约铜粉600公斤,全年节约材料240万元。
颜料生产的漂洗工序是高耗水环节,每吨需漂洗近36小时,平均耗水400吨左右,公司投入60万元,兴建大型蓄水池,在不影响产品质量的同时,经过反复测试不同时间漂洗水的导电率、水质含量来进行有效控制,严格按测定的产品漂洗时间漂洗,对每一批次产品的后期漂洗水进行回收,作为下一批次的前道漂洗,反复利用。同时,对隔套降温水、冷凝器循环水统一进入蓄水池,重复回收套用,年节约水资源费用43.2万元。
节能降耗给争妍化工带来了经济效益,也赢得了社会效益。该公司成为南通市循环经济先进单位。
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