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    电价上涨,企业如何应对?  
   海门新闻网/ 更新时间:2008年07月04日 作者:记者 吴永生
             
    从7月1日起,我省工业企业用电平均每千瓦时上涨3.01分,这无疑增加了企业成本。电价上涨对我市企业影响到底有多大,如何才能把影响减到最低?昨日,记者走访了有关部门和多家企业。

  电价上涨,我市企业增加成本5000万元

  供电公司营销部负责人介绍,此次电价上涨对我市工业企业影响较大,大工业用户每千瓦时上涨4分,容量电费也由每千伏安23元上涨至28元,而普通工业用户每千瓦时电价上涨5分,以去年全市工业用电量为标准,预计今年我市工业企业因电价上涨多花成本5000万元。

  可以预见,低能源价格将成为历史,煤炭价格上涨趋势将不可逆转,而煤炭价格的上涨,必然引起电价上涨。面对上涨的电价,几乎所有生产型企业都认为,电价上涨给企业生产带来了不小的压力。“成本增加,贴出去的都是企业利润啊。”在采访中,多家企业老总说。

  节能减排成为企业降本首选

  怎样化解新增的成本,将电价上涨的影响降到最低?“只有通过节能降耗,才能降低生产成本。”谈起节能降耗,回力橡胶公司老总倪雪文深有感触。该公司前几年就尝到了工艺改造的甜头,从2003年起,该公司通过改造丁基再生橡胶脱硫工艺、再生橡胶炼胶精炼设备扩容移峰、建立电力能源管理系统等方式,每年为企业节约电费支出370万元,企业虽然连续几年扩大生产规模,但其电费支出与前几年比,相对减少。今年该公司再次投入1200万元,进行炼胶生产线节能技改,可节电300万千瓦时,新增利润500万元。“节约追求的不是一种短期效益,而是持续发展,我们要一直抓下去。”倪雪文说。

  中兴能源装备有限公司作为特种钢生产企业,也是我市的用电大户,为应对电价上涨成本增加的不利影响,该公司实施了159热连轧机组项目,将传统工艺炼钢——浇铸成钢锭——开坯后再加温——生产钢管,改为采用热连轧的工艺:炼钢——热连铸——生产产品,既减少了开坯时的材料消耗,又改变了原来生产工艺中二次加热所消耗的能源,年节电2000万千瓦时。

  据市发改委负责人介绍,今年我市像上述两家企业通过节能减排工业技改项目有20个,年节电可达4623万千瓦时。

  调整产业结构,赢得发展空间

  有人说,我们企业可以通过提价来化解增加的成本,然而在市场经济条件下,提价谈何容易,尤其是传统产业的提价更是难上加难。服装商会秘书长施惠勋告诉记者,我市的多数服装企业还处于初加工阶段,价钱根本涨不上,企业只有发展到一定规模,能左右市场时,才能通过调价消化成本。

  家纺、服装、纺织是我市的传统支柱产业,虽然用电在他们的成本中占比不大,但电价上涨给本来就薄利多销的传统产业带来了更大的冲击。“国家之所以调整电价,也是为了淘汰一批低产出、高能耗的产业。”市发改委副主任陈雪梅说:“因此,我市的传统产业必须调整产业结构,一方面向高产出、低能耗的产业发展,另一方面向自主品牌、争创名牌求得发展空间。”

  记者在采访中发现,我市的一些企业正在调整产业结构,以赢得发展空间。以服装、家纺企业为例,三轮时装采取做高端产品,直接走欧美市场的方式,降低成本;凯盛家纺、三兴制衣通过争创名牌,提升自身的市场竞争力。

 
来源:海门日报
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